機械式高速精沖機動平衡優(yōu)化(一)

機械式高速精沖機動平衡優(yōu)化(一)

Oct 17, 2022

 

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轉(zhuǎn)發(fā)自:工業(yè)技術(shù) 中國新技術(shù)新產(chǎn)品

作者:徐震宇

(哈爾濱勞動技術(shù)學院,黑龍江 哈爾濱 150025)

摘 要 :高速精沖機的速度較快且精度較高,但由于其主傳動系統(tǒng)發(fā)展存在一種不平衡的慣性力,進而加大整合機械的振動。

通過對3 200 kN 機械式高速精沖機主傳動系統(tǒng)的運動學以及動態(tài)靜力學展開分析,進而得出主傳動機構(gòu)激振力以及激振力矩隨時間運行所得出的規(guī)律。

與此同時,通過優(yōu)化動平衡來對其振動進行控制,抑制了振動響應(yīng)。

關(guān)鍵詞 :高速精沖機 ;主傳動系統(tǒng) ;動平衡優(yōu)化 ;激振力 ;激振力矩中圖分類號:TG38 文獻標志碼:A

引言

精沖裝備的設(shè)備制造型能較高,可以選擇改變他的沖壓工藝來大幅的增強其振動性能,如果是因主傳動機構(gòu)而導致的震動則會大大地提高其整體性能。

做好振動控制工作,對減小振動的頻率、增強制造精度等方面有著非常重要的現(xiàn)實意義。

主傳動機構(gòu)屬于一種連桿機構(gòu),由內(nèi)部構(gòu)建在運動的過程中并不是勻速行駛的,但其在實際運動的過程必不可少的會慣性力運動,這樣的目的是為了提高自身的運動效效率,可以很好地向主傳動機身進行反應(yīng)。

隨著我國沖壓設(shè)備的高速發(fā)展,其慣性力也得到極大地提升,機身的震動也更加的突出,出現(xiàn)這種震動的原因主要由于機構(gòu)的慣性力和慣

溫鐵液無法直接與底部相接觸,且鐵液降溫較大,在起初開始澆筑時很容易出現(xiàn)反噴情況。

通過上述分析,可以采用以下措施進行解決。

首先,對澆道的形狀進行改變,打破以往垂直形式,改成中空圓柱形,并設(shè)置相應(yīng)的模具,利用成形機成形。

這樣做的好處在于:圓形表面積較小且光滑,能夠有效防止出現(xiàn)夾渣現(xiàn)象,同時在剛開始澆筑時,能夠使鐵液直接與底部接觸,減少鐵液溫度的損耗。

在澆筑系統(tǒng)運行的過程中,完成泡沫模型的制作,通過調(diào)整預(yù)發(fā)泡密度的方式對表面的粗糙度進行有效掌控。

為了確保鐵液溫度不變,降低鐵液對涂層產(chǎn)生的沖刷力,可根據(jù)消失膜鑄造理論,在澆筑時借助高溫鐵液將 EPS 泡沫氣化處理,以此來減少對鐵液溫度造成的損失。

另外,在確保強度不變的基礎(chǔ)上,盡可能地減少 EPS 泡沫的使用量。

鐵包砂缺陷的防控

在以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對振動頻率進行調(diào)整,利用三維振實臺,將加速度控制在 1 g~2 g,對于不同鑄件來說,可以對振實時間與頻率進行調(diào)整,如若振實的時間不足、頻率較低,則會影響最終的振實效果;

如若振實時間較長、頻率較高,則會使型砂自身變得松散。

通過大量實驗研究能夠得出,最佳振實時間為 20 s,頻率在 45 Hz~50 Hz,振幅為 1 mm~1.5 mm,操作方式為首先將底砂加入其中,振實以后再埋砂,分兩次對泡沫模樣填砂。

對于不易進砂之處,可加入人工力量作為輔助,將型砂填滿、振實,確保每個死角位置都能夠有充足的砂。

另外,也可以采用樹脂砂預(yù)埋填實法,使泡沫模型中不易進砂的性力矩引起的,大大降低了傳動機構(gòu)的加工精度,加劇了設(shè)備構(gòu)件出現(xiàn)破壞的現(xiàn)象,會大大縮短使用的壽命。

不利于延長使用時間。因此,應(yīng)做好進行動平衡優(yōu)化工作進而更好的降低激振力以及激振力矩。

1 3 200 kN 高速精沖機主傳動系統(tǒng)

機構(gòu)分析

該研究所對此設(shè)計研制了一個壓力為3 200 kN設(shè)機械式高速精沖機。

此精沖機的滑塊行程為 70 mm,沖裁板的厚度為 10 mm。

機構(gòu)的構(gòu)成要素主要包括機架、曲柄、連桿以及滑塊。

曲柄的主要作用是對整個連桿起到一個帶動作用,進位置變得更加緊實。

在第一次填砂時,應(yīng)保持砂的高度與箱體持平,在第二次填砂時,要起到覆砂的作用,確保充足的吃砂量,采用此種方式能夠使鐵包砂缺陷問題得到有效的解決,目前在飛輪鑄件生產(chǎn)過程中,由于該缺陷導致的廢品率已經(jīng)被控制在 1 %~2 %。

綜上所述,通過本文的研究能夠得出,在鑄造工業(yè)中對飛輪鑄件進行生產(chǎn)時,由于其壁厚較薄、內(nèi)腔較大,一旦在操作中方式不當很可能出現(xiàn)夾渣、變形、鐵包砂等缺陷問題。通過許多研究證明,采用支撐筋的方式能夠有效克服變形缺陷;

采用密度在 26 g/L~28 g/L 的預(yù)發(fā)泡,在澆筑中將直澆道轉(zhuǎn)變?yōu)閳A柱形澆道,使鐵液的溫度損耗降到最低,使夾渣問題得到有效緩解;

對于鐵包砂缺陷,通過調(diào)整振實參數(shù)、人工輔助埋砂等方式能夠使模樣中各個角落都得到充足的砂,從而使鐵包砂缺陷得到良好的彌補和解決,鑄件的合理率與成品率得到顯著提升。

圖 1 優(yōu)化前后的激振力和激振力矩對比圖

而更好地推動滑塊的往復運動。

此機構(gòu)能夠很好地減輕電機力矩,對提高自身的運動性能有著重要的作用,為了提高對機構(gòu)的研究,對機構(gòu)展開了運動學以及動態(tài)靜力學分析,能夠找出激振力以及激振力矩實際變化情況。

 動態(tài)靜力學分析

在進行動態(tài)靜力學分析的過程中,應(yīng)與一定的運動規(guī)劃相結(jié)合,與主傳動機構(gòu)的運動水平相結(jié)合,當這 2 個原動件均能夠平穩(wěn)運行時,構(gòu)件均呈現(xiàn)剛體,可以不對構(gòu)件的摩擦以及間隙進行計算。

由于重力是靜態(tài)力,因此,即便不計較重力也依然可以得出不同構(gòu)件的受力情況。

 動平衡綜合優(yōu)化

導致壓力機振動的因素有兩大方面:

一是在展開沖壓的時滑塊同模具接觸的過程中的彈性力使得機構(gòu)出現(xiàn)振動現(xiàn)象;

二是由于主傳動機構(gòu)的慣性處于一種不平衡狀態(tài)下所導致的整機振動。

而那些高精度的沖機,因為其有著較高的抗沖壓工藝,并且三向應(yīng)力的存在能夠迅速地釋放沖壓過程中的彈性力,如此一來則會大大降低其震動性,并在實現(xiàn)振動控制時,由于某些固定因素所造成的振動是無法進行有效控制的,出現(xiàn)這種現(xiàn)象可以選擇降低傳動機構(gòu)的不平衡慣性力,進而更好地實現(xiàn)對震動的控制作用。

機構(gòu)的動平衡可以劃分為綜合平衡、整體平衡和部分平衡,由于主傳動機構(gòu)滑塊移動副的存在,很多時候振擺力矩不能夠很好地平衡,因此要想保證其穩(wěn)定性就應(yīng)不斷地提高其質(zhì)量的配置,這種方式也必然會提高機構(gòu)的復雜性,降低其使用的時間,因此,通過優(yōu)化動平衡來減輕激振力有著非常顯著的效果,但值得注意的是在降低的過程中應(yīng)做好優(yōu)化平衡工作,盡量降低激振力以及激振力矩。

為了降低數(shù)學模型的難度,應(yīng)做好優(yōu)化假設(shè)工作:

1)假定原動件在運行的過程中始終處于一種勻速轉(zhuǎn)動的狀態(tài);

2)將主傳動的所有構(gòu)造均處于一種剛性狀態(tài),并且保證質(zhì)心同連桿連接點都處于一種連線重合的狀態(tài);

3)構(gòu)件與構(gòu)件間之間不用詳細地計算出間隙的距離;

4)不用刻意關(guān)注啟停機和沖壓作用下導致機身出現(xiàn)振動現(xiàn)象;

5)不必過度極段運動構(gòu)

數(shù)學模型

設(shè)計變量

機構(gòu)在展開實踐的過程中,應(yīng)完全確認后機構(gòu)的形式,才能進行優(yōu)化動平衡的工作,其簡化模型也會決定主傳動機構(gòu)的實際質(zhì)量和運動構(gòu)件的質(zhì)量等,但在假設(shè)的過程中質(zhì)心同連桿的連接點明顯重合,對此,應(yīng)通過不同的運動構(gòu)件質(zhì)量及距離來當作其設(shè)計的實際變量。

工業(yè)機器人沖壓自動化聯(lián)線的技術(shù)集成與應(yīng)用(二)
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