沖壓車間快速換模的應(yīng)用與改進分析(二)

沖壓車間快速換模的應(yīng)用與改進分析(二)

Dec 21, 2023

免責聲明:本文援引自網(wǎng)絡(luò)或其他媒體,與揚鍛官網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

轉(zhuǎn)發(fā)自:工藝材料設(shè)備

作者:孟衛(wèi)東 高國豪王敵鸝

(河北長安汽車有限公司)

存在著嚴重的時間浪費現(xiàn)象,主要體現(xiàn)在以下幾個方面0端拾器擺放混亂,尋找端拾器時間較長;2內(nèi)外部作業(yè)時間無有效分離,致使設(shè)備利用率較低;囹部分換模流程不合理,致使換模時間較長;@廢料口蓋板手工開啟、關(guān)閉,費時費力

2 · 2改進措施制定

221改進思路

按照從易到難,逐步實施的原則,首先對內(nèi)外部作業(yè)進行區(qū)分,其次盡量將內(nèi)部作業(yè)轉(zhuǎn)化成外部作業(yè),最后對內(nèi)外部作業(yè)時間進行優(yōu)化,達到縮短作業(yè)

《客車技術(shù)》KECHEJISHU 2017.5國

時間的目的

改進思路及實施步驟如圖2所示

現(xiàn)狀 步驟1 步驟2 步驟3

內(nèi)外部作業(yè) 區(qū)分內(nèi)外 內(nèi)部作業(yè)轉(zhuǎn)化 優(yōu)化各部

未進行區(qū)分 部作業(yè) 為外部作業(yè)

I.檢查表 l.預(yù)先準備

0

外部

卜部

2,功能檢杳

3.改善部件和工具運輸

內(nèi)部

'

'外部

內(nèi)部

外部內(nèi)部

l.改端拾器的存放和管理準化

3.部件集l,黹業(yè)

2、 機械化

圖2快速換模改進思路及實施步驟

2,2,2改進方案

依據(jù)改進思路,制定以下改進方案

a.端拾器就近規(guī)范擺放,以方便尋找

b.將內(nèi)部作業(yè)轉(zhuǎn)化為外部作業(yè)。由于固定螺栓數(shù)量不足,導致A產(chǎn)品模具開出壓力機后才能拆卸模具螺栓,然后再固定B產(chǎn)品模具,從而造成內(nèi)部時間過長,因此將內(nèi)部作業(yè)轉(zhuǎn)化為外部作業(yè)是提升換模效率的有效途徑。內(nèi)外部作業(yè)轉(zhuǎn)化改善點如圖3所示

圖3內(nèi)外部作業(yè)轉(zhuǎn)化改善點

c.增加機構(gòu)實現(xiàn)廢料口蓋板自動開閉。由于前期廢料口蓋板開啟、關(guān)閉設(shè)計未滿足自動化生產(chǎn)要求,均需手工進行,造成內(nèi)部作業(yè)時間過長,費時費力。廢料口改造后可實現(xiàn)蓋板自動開閉,縮短內(nèi)部作業(yè)時間,圖4為廢料口改造前后對比圖

改進前 改進后圖4廢料口改造前后對比圖

d.實現(xiàn)并行作業(yè)。內(nèi)外部作業(yè)轉(zhuǎn)化后,使吊裝組在完成自己的作業(yè)內(nèi)容后,還有充足的時間輔助操作組完成部分工作,從而實現(xiàn)并行作業(yè),降低換模時間

圖5為并行作業(yè)示意圖

工就、艸、艸

兩組同時并行作業(yè),預(yù)計可以節(jié)省換模時間120 s 圖5并行作業(yè)示意圖

e.作業(yè)指導書調(diào)整。由于端拾器的規(guī)范擺放、內(nèi)外部作業(yè)的轉(zhuǎn)化以及并行作業(yè)的實現(xiàn),原有的作業(yè)指導書已經(jīng)不能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)的需求,需要對其進行更新、固化。圖6為作業(yè)指導書調(diào)整示意圖。

外部作業(yè)時間(前置)

內(nèi)部作業(yè)時間(停機)

外部作業(yè)時間(后續(xù))

安裝B產(chǎn)品模具連接線45 s

緊固產(chǎn)品下模螺栓165 s

B產(chǎn)品端拾器就位s

預(yù)計將有350 s的內(nèi)部作業(yè)時間轉(zhuǎn)化為外部作業(yè)時間

圖6作業(yè)指導書調(diào)整示意圖

2 · 3快速換模效果分析

按照以上改進方案實施快速換模后,取得了良好的經(jīng)濟效益及社會效益,具體表現(xiàn)如下。

a.快速換模流程的固化。實施快速換模后,各組的工作內(nèi)容及所用時間發(fā)生了變化,改進后換模流程見表2。

b.憷速換模取得的成就。實施'翹換模后,換模時間縮短在13 min以內(nèi),生產(chǎn)可以按周計劃、日安排進行,實現(xiàn)均衡生產(chǎn),取得以下成就。.沖壓車間能夠根據(jù)公司訂單進行生產(chǎn),在產(chǎn)量提高的情況下,能夠及時保供;@在產(chǎn)量快速提升的狀況下,將安全庫存由4天降低為2·5天,減少了3的庫房面積;.減少了原材料及產(chǎn)品占用的資金,為公司的快速發(fā)展提供了資金支持;@消除了因超負荷運轉(zhuǎn)所帶來的安全及質(zhì)量隱患。

表2改進后換模流程分析

min

完成的工作內(nèi)容

吊裝組(5人)

操作組(5人)

裝箱組(5人)

0000

B產(chǎn)品模具吊裝原材料準備

B產(chǎn)品下模螺栓緊固

B產(chǎn)品端拾器尋找就位

停止生產(chǎn)產(chǎn)品A

合上廢料品蓋板

A產(chǎn)品人庫

00000000

3

A產(chǎn)品模具放松等操作

A模具放松,開出機床

1

B產(chǎn)品端拾器安裝

拆下A產(chǎn)品端拾器

3

B產(chǎn)品模具操作

B產(chǎn)品模具進人機

B產(chǎn)品盛具準備

打開廢料口蓋板

5

模具調(diào)試

開始生產(chǎn)產(chǎn)品B

A產(chǎn)品端拾器歸位

B產(chǎn)品人庫

B產(chǎn)品模具卸模

3結(jié)束語

通過對沖壓車間換模流程的分析,制定了提升換模效率的措施,經(jīng)過實踐驗證,將內(nèi)部作業(yè)轉(zhuǎn)換為外部作業(yè)、實現(xiàn)并行作業(yè)、規(guī)范換模流程及實現(xiàn)自動化,可使換模時間控制在巧min之內(nèi)。而且推動了公司的轉(zhuǎn)型升級,組織方式正由大批量生產(chǎn)向小批量、多品種、高柔性化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變。該快速換模在公司取得了較好的效果,在生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用。

需要指出的是,快速換模技術(shù)是一個永恒的課題,豐田公司用了60多年的時間,將原本6小時的換線時間降低為10分鐘,為將近破產(chǎn)的豐田注人了新

活力,因此我們也只有不斷的觀察、更新及持續(xù)改進,才能取得更好的效果。

參考文獻

[1]田云峰·D公司精益快速換線項目方案設(shè)計與實施研究[D]· 南昌大學,2014·

[2]王衛(wèi)剛,周炳海·快速換模技術(shù)的實踐研究[J]·機床與液壓, 2開7,05 ·

[3]路士利,魯建廈,江敏芳·精益生產(chǎn)中的快速換模技術(shù)研究 [J]·輕工機械,2開6,·

收稿日期:2017一08一10

2017.5. KECHEJISHU《客車技術(shù)》到

沖壓車間快速換模的應(yīng)用與改進分析(一)
冷沖壓模具改進設(shè)計的初步分析與研究(一)